
李威在觀測電解槽的運行狀況。
“老楊,過來配合我測量一下鋁水高度!”1月16日9時,在廣西來賓銀海鋁業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“來賓銀海鋁”)生產(chǎn)車間,電解二車間副主任李威在觀察電解槽的運行狀況時,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有些異常,便提高嗓門把同事楊光炮叫了過來。
記者在一旁看到,楊光炮手持測量工具,幾次探入鋁水口底部后迅速抽離。被滾燙的鋁水“包裹”住的測量工具還沒褪去熾熱的火紅,李威趕緊用測量尺獲取想要的信息:電解槽內(nèi)的鋁水高度為29厘米。“還好,數(shù)值在技術(shù)規(guī)范內(nèi)。”李威松了一口氣,他告訴記者,電解二車間共有220個電解槽,每天需來回巡視兩次,每次花費一個半小時。“如果巡視時遇到數(shù)據(jù)異常波動,就需要立即對電解槽相關(guān)做調(diào)整,以確保生產(chǎn)安全。”
李威今年33歲,老家在黑龍江,2017年到來賓銀海鋁工作。就像李威一樣,這里還有很多為了夢想遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的奮斗者,他們選擇這里,是因為這個工廠滿足了他們對夢想渴望,并期待像它一樣涅槃重生。
2009年6月,來賓銀海鋁建成投產(chǎn),可就在2014年前后因受生產(chǎn)成本居高不下、市場低迷等綜合性因素的疊加影響,虧損嚴(yán)重,不得已停產(chǎn)。“堅決不能撤廠走人,我們一定要想辦法復(fù)工!”當(dāng)時,來賓銀海鋁的工人們信誓旦旦地說道,而他們也真的做到了。
2014年上半年,“來賓鋁直購電”方案獲自治區(qū)政府同意,讓來賓銀海鋁復(fù)產(chǎn)和減虧看到了希望;同年10月,來賓銀海鋁的復(fù)產(chǎn)工作順利完成。復(fù)工后,來賓銀海鋁高薪招聘了一批技術(shù)人才,并通過打造高素質(zhì)技術(shù)工人,優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程,創(chuàng)建“智能工廠”,助力企業(yè)降耗控本,逐步實現(xiàn)扭虧為盈。
據(jù)了解,目前該公司通過對電解一系列變電整流機組改造,提升了安全生產(chǎn)指標(biāo),每年可為一期項目生產(chǎn)節(jié)電約670萬度;陽極尺寸優(yōu)化改造項目,每年可為企業(yè)節(jié)約費用超1000萬元;掌握陽極鋼爪整體熔鑄技術(shù),可降低成本約1000萬元……
人心齊,泰山移。近幾年,來賓銀海鋁在“降本增效”上持續(xù)發(fā)力,利用國家政策優(yōu)化布局,推動產(chǎn)業(yè)升級,目前已基本形成“大工業(yè)區(qū)與電網(wǎng)-電-電解鋁-鋁初級加工”的發(fā)展格局。如今,來賓銀海鋁已具有年產(chǎn)50萬噸原鋁的產(chǎn)能。截至2019年末,來賓銀海鋁累計生產(chǎn)原鋁46.33萬噸,累計實現(xiàn)營業(yè)收入56.18億元,同比減虧1.78億元,上繳稅收1809.61萬元。 |